TEPLO-1X

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 9. května 2022; kontroly vyžadují 2 úpravy .
TEPLO-1X

Start nosné rakety HEAT-1X
Obecná informace
Země  Dánsko
Účel posilovač
Vývojář Kodaňské suborbitály
Výrobce Dánové
Hlavní charakteristiky
Počet kroků jeden
Délka (s MS) 9 metrů
Průměr 64 cm
počáteční hmotnost jeden a půl tuny
Historie spouštění
Stát rozvoj
Spouštěcí místa offshore platforma
Počet spuštění  
 • úspěšný 0
 • neúspěšné jeden
První start 3. června 2011

HEAT-1X  je jednostupňová dánská nosná raketa určená pro soukromé pilotované lety do vesmíru. Nákladem rakety je suborbitální pouzdro Tycha Brahe . Vývojář je Copenhagen Suborbitals .

Design rakety

První (a jediný) stupeň rakety se skládá z nahoře umístěné nádrže na kapalný kyslík a válcového raketového motoru na tuhá pohonná hmota, který jako palivo využívá velký objem vytvrzeného polyuretanu . Vytěsňování kapalného kyslíku se provádí stlačeným héliem . Chod motoru lze ovládat na povel ze země uzavřením kyslíkového ventilu.

Tělo rakety je vyrobeno z běžné konstrukční oceli, nádrž na kapalný kyslík je vyrobena z nerezové oceli AISI 304.

Seznam testů statických posilovacích motorů

datum typ motoru Používá se jako oxidační činidlo Jako palivo se používá:
2008-10-19 XLR-2 LN2O Epoxidová pryskyřice
2008-11-16 XLR-2 LN2O Epoxidová pryskyřice
2009-02-07 XLR-2 LN2O Epoxidová pryskyřice
2009-03-08 HATV LN2O Epoxidová pryskyřice
2009-06-14 HATV LN2O Epoxidová pryskyřice
2009-08-07 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-04 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-05 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-05 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-11 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-11 BabyHEAT LOX Parafín
2009-09-20 BabyHEAT LOX Parafín
2009-10-17 HATV LOX Parafín
2009-12-13 HATV LOX Parafín
2010-02-28 TEPLO-1X LOX parafín [1]
2010-03-05 HATV LOX
2010-03-20 HATV LOX polyuretan
2010-05-16 HEAT-1XP LOX polyuretan

Selhání spuštění 3. června 2011

Po prvním neúspěšném pokusu o start 5. září 2010, kdy selhal ohřev kyslíkového ventilu, dopadl druhý (pro nosnou raketu) částečně úspěšný: raketa překonala rychlost zvuku a vystoupala do výšky 2,8 km, po kterém byl v důsledku nepřijatelné odchylky od vertikály do 21. sekundy letu na povel ze země vypnut motor. Padáky rakety a kapsle se otevřely jen částečně. Raketa spadla do Baltského moře 3,5 km od místa startu, přetížení při splashdownu bylo 26G.

Viz také

Poznámky

  1. video . Získáno 2. října 2017. Archivováno z originálu 2. prosince 2015.