Let Aeroflotu 3739 | |
---|---|
Tu - 104A Aeroflot | |
Obecná informace | |
datum | 9. února 1976 |
Čas | 08:15 (00:15 moskevského času ) |
Charakter | Havaroval při vzletu |
Způsobit |
Nestanoveno stanovisko MAP : chyby posádky a porušení tankování |
Místo | letiště Irkutsk ( RSFSR , SSSR ) |
Souřadnice | 52°15′42″ s. sh. 104°24′37″ východní délky e. |
mrtvý |
|
Zraněný | 78 |
Letadlo | |
Modelka | Tu-104A |
Letecká linka | Aeroflot (východosibiřská UGA, Irkutsk OJSC) |
Místo odjezdu | Irkutsk |
Mezipřistání |
Tolmachevo , Novosibirsk Koltsovo , Sverdlovsk |
Destinace | Pulkovo , Leningrad |
Let | 3739 |
Číslo desky | CCCP-42327 |
Datum vydání | 26. listopadu 1956 |
Cestující | 104 |
Osádka | deset |
mrtvý | 24 |
Zraněný | 78 |
Přeživší | 90 |
Havárie Tu-104 v Irkutsku v roce 1976 je letecká nehoda , ke které došlo 9. února 1976 v Irkutsku s letounem Aeroflot Tu-104A , v důsledku čehož zemřelo 24 lidí.
Tu-104A s ocasním číslem 42327 (původně - L5421, továrna - 66600201, sériový - 02-01) byl propuštěn v Omském leteckém závodě 26. listopadu 1956 a v prosinci vstoupil do Státního výzkumného ústavu civilního letectví . V září 1957 toto letadlo vytvořilo několik světových rekordů, načež bylo 12. prosince téhož roku převedeno pod Hlavní ředitelství civilní letecké flotily , které jej poslalo k 1. irkutské letce Východosibiřského územního ředitelství civilní letecká flotila. Podle zpráv měl dopravní letoun původně kabinu se 70 sedadly, ale později byl přeměněn na 85 sedadel. V době havárie měl letoun 22 069 letových hodin a 10 308 přistání [2] .
Posádka letounu byla z 201. letky a měla následující složení [3] :
Letadlo provozovalo let 3739 na trase Irkutsk – Novosibirsk – Sverdlovsk – Leningrad . Celkem se nalodilo 99 dospělých cestujících (což u 85místné kabiny není zcela jasné), z toho 6 občanů Mongolska . Posádka také umožnila nástup čtyřem dalším cestujícím s jízdenkami, ale bez sedadel, z nichž dva byli umístěni na toaletě a dva v přední hale. Na palubu se dostal také dospělý syn letového radisty I. G. Firstova, který byl v kokpitu. Stojí za zmínku, že všech těchto pět dalších cestujících nebylo uvedeno na nakládacích dokladech. Obloha nad Irkutskem byla v té době částečně zakrytá mraky, foukal jihovýchodní vítr a viditelnost byla více než 10 kilometrů [3] .
V 08:14 (03:14 moskevského času ) v ranním šeru začal Tu-104 vzlétat s magnetickým kurzem 116°. Ale již v procesu vzletu se začal otáčet doprava, takže kormidlo bylo se značným úsilím vychýleno doleva o 20-25 °. Po dosažení indikované rychlosti 300-318 km/h letadlo vzlétlo z dráhy (dráhy) , přičemž piloti již vrátili kormidlo do neutrální polohy a současně vychýlili křidélka , aby vytvořili pravý břeh , pravděpodobně do odrazit okamžik od bočního větru. Ale hned po vzletu se objevil zvyšující se pravý náklon, takže letadlo začalo unášet doprava a po zvednutí 30 metrů začalo rychle ztrácet výšku. 7-8 sekund po vzletu z ranveje, 129 metrů napravo od ní a 180 metrů od jejího jihovýchodního konce, Tu-104 letící rychlostí 165° s pravým břehem téměř 70° zachytil sněhem pokrytou zem s jeho rovina pravého křídla [3] .
Tabule Tu-154B 551 severokorejské společnosti Čosonminhang zároveň sledovala pojezdovou dráhu (Taxiway) č. 2 , která předtím přistála a nyní pojížděna k pojezdové dráze č. 1. Její velitel Kravčenko viděl Tu- 104 se k nim řítila a rychle přepnula střední motor do vzletového režimu (levý a pravý už byly v té době vypnuté). Tu-104 92 metrů od místa prvního dotyku narazil přídí do země a po pár metrech narazil do betonových bloků, které utrhly část konzoly levého křídla. Když Tu-104 překročil pojezdovou dráhu č. 1, řítil se za Tu-154 a poškodil pravou stranu trupu a letoun na pravém křídle úlomky. Letoun po vzletu ze svahu vysokého 4,4-5 metrů za pojezdovou dráhou letěl 30 metrů a znovu narazil do země 480 metrů vpravo od osy dráhy a 80 metrů od nosníku jejího konce. Od nárazu se trup roztrhl na tři části, z nichž prostřední byla nejvážněji poškozena. V tomto případě k požáru nedošlo, posádce se totiž podařilo odstavit požární hydranty [2] [3] .
V důsledku nehody zemřel velitel, druhý pilot, navigátor, palubní mechanik, letecký radista, letuška-instruktor, letuška (Aksamentova) a dále 8 cestujících včetně syna letového radisty. na místě. Později během týdne zemřeli v nemocnicích praktikující navigátor, letuška (Surkov) a 7 cestujících. Při havárii tak celkem zemřelo 24 lidí: 9 členů posádky a 15 cestujících. Letuška (Ushakova) a 77 cestujících utrpělo různá zranění [3] .
Podle předběžných závěrů došlo při rozjezdu po dráze k otočnému momentu doprava a ihned po vzletu k pravému náklonu, který nebyl působením kontrol odražen. Vzniklo tedy podezření, že došlo ke změně nosných vlastností roviny pravého křídla, což způsobilo aerodynamickou nerovnováhu mezi ní a levou rovinou [3] .
Pro zjištění pravdy bylo správné letadlo odesláno do Státního výzkumného ústavu ERAT GA , kde bylo konstatováno, že křídlo nebylo před dopadem na zem poškozeno a jeho mechanizace byla plně funkční. Na stejném typu letadla také provedli letové testy. Přímo o povaze letu Tu-104 v intervalu mezi oddělením od pásu a před srážkou se zemí učinil TsAGI následující závěr [3] :
Po vzletu letadla při dosažení úhlů náběhu přesahujících o 2–3° úhly náběhu stanovené Letovou příručkou , což je o 3–4° menší než úhly náběhu na začátku letu. přetažením byla narušena boční ovladatelnost letadla. To by mohlo být usnadněno přítomností úhlů rychlosti náklonu doprava bezprostředně po vzletu v důsledku toho, že posádka odrazila boční vítr o rychlosti 5–7 m/s (v době vzletu jsou pozorovány odchylky křidélek, aby se vytvořil pravý náklon 1,5–2° s nárůstem pak na 5°), což vedlo ke zvětšení úhlu náběhu na pravém křídle. Provedené letové zkoušky ukázaly, že během letu letounu Tu-104 v náklonu za přítomnosti úhlové rychlosti náklonu dochází k narušení boční ovladatelnosti: síly na volantu mizí, dochází k otřesům, úhlové rychlost náklonu se vyvíjí bez odpovídajících výchylek křidélek. Ovladatelnost se obnoví až po prudkém návratu volantu od sebe a zmenšení úhlu náběhu. S podobným jevem se dosud v provozu Tu-104 nesetkal a nebyly provedeny letové zkoušky pro jeho studii. Při tomto letu se narušení boční ovladatelnosti mohlo projevit překompenzováním křidélek, což bylo pro posádku nečekané. V podmínkách letu v malé výšce nemohlo pilotovo vychýlení křidélek, aby se stáhlo z pravého náklonu, zabránit letadlu v klesání a srážce se zemí. Pro obnovení boční ovladatelnosti je podle letových testů nutný okamžitý prudký návrat volantu „směrem od vás“ (asi 20 ° za 1 sekundu), což nelze realizovat během vzletu v podmínkách blízkosti země.
Nesouhlasné stanovisko zástupce MAP , který byl členem komise : Příčiny katastrofy jsou:
|
|
---|---|
| |
|