Let 482 Sakha-Avia | |
---|---|
Let L-410UVP-E (L-410UVP-E) , podobný tomu, který havaroval | |
Obecná informace | |
datum | 26. srpna 1993 |
Čas | 02:07 UTC |
Charakter | Zastavení při průjezdu |
Způsobit | Chyba posádky (porušení zatížení) |
Místo | Letiště Aldan , Jakutsko ( Rusko ) |
Souřadnice | 58°36′20″ s. sh. 125°24′53″ východní délky e. |
mrtvý |
|
Letadlo | |
Modelka | Let L-410UVP-E (L-410UVP-E) |
Letecká linka | Sakha-Avia |
Místo odjezdu | Kutana |
Mezipřistání | Uchur , Chagda |
Destinace | Aldan |
Let | 482 |
Číslo desky | RA-67656 |
Datum vydání | 1990 |
Cestující | 22 |
Osádka | 2 |
mrtvý | 24 (všechny) |
Přeživší | 0 |
Havárie Let L-410 v Aldanu je letecká nehoda osobního letadla Let L-410UVP-E (Let L-410UVP-E) ruské společnosti Sakha-Avia , ke které došlo ve čtvrtek 26. srpna 1993 při přistání na letišti Aldan ( Jakutsko ), přičemž zemřelo 24 lidí.
Let L-410UVP-E Turbolet s počátečním registračním číslem CCCP-67656 (tovární - 902509, sériový - 25-09) byl vydán v roce 1990 továrnou Let v Československu . Kapacita kabiny pro cestující byla 22 míst. Vložka byla předána zákazníkovi - Ministerstvu civilního letectví Sovětského svazu , které ji do 15. října zaslalo Magadan United Aviation Detachment of Yakut Civil Aviation Administration. Od roku 1993 začala letoun, již pod novým registračním číslem RA-67656, provozovat nově vzniklá letecká společnost Sakha Avia [1] .
Letadlo provádělo osobní let 482 (podle jiných zdrojů - 301) z Kutany do Aldanu s mezipřistáním v Čagdě a v 04:05 moskevského času s 22 cestujícími (z toho 3 dětí a 5 neregistrovaných), 2 členy posádky a 687 kilogramy zavazadla na palubě Odlet z letiště Uchur (Chagda). Let do Aldanu proběhl bez odchylek a letoun začal provádět přiblížení na přistání s přistávacím kurzem 235°. Piloti vysunuli klapky na 18°, na což letoun zareagoval mírným zvětšením úhlu náklonu (nos nahoru). Dále, v klidovém režimu motorů při rychlosti 200 km/h s nosem zvednutým pod úhlem 6,6° a klesajícím vertikální rychlostí 4,8 m/s, letoun letěl BRM ve výšce pouze 68,7 metru, místo zavedených 100 metrů. Po dalších 8 sekundách při rychlosti letu 189 km/h a také s malým plynem motoru začali piloti vysouvat vztlakové klapky na 42°, ale najednou se sklon začal zvětšovat. Velitel odmítl „volant od sebe“, naklonil výškovku dolů a držel jej 20 sekund ve snaze zabránit nárůstu sklonu, ale dopravní letadlo nadále zvedalo nos a zároveň ztrácelo rychlost. Poté bylo rozhodnuto o obletu , pro který byly motory převedeny do režimu vzletu a byl odstraněn podvozek a vztlakové klapky. Náklon však stále rostl, až dosáhl 42,5°, přičemž rychlost klesla na 52 km/h. Letoun spadl na levé křídlo a v 05:07 moskevského času a náklonem 5° s levým břehem 21° a vertikální rychlostí asi 12 m/s se zřítil do země 273 metrů od dráhy. prahu a 160 metrů vlevo od jeho osy . Při nárazu se vůz zcela zhroutil a na místě havárie se vytvořila prohlubeň 13 krát 17 metrů. Všech 24 lidí na palubě zahynulo [2] [3] .
Co do počtu obětí se jedná o největší katastrofu v historii Let L-410 Turbolet [4] . Jde také o největší leteckou havárii v Jakutsku od roku 1991 [5] .
Vyšetřování příčin havárie provedla komise, jejímž předsedou byl jmenován zástupce vedoucího Hlavního inspektorátu bezpečnosti civilních letadel Ruské federace Neradko A. V. [2] .
Bylo zjištěno, že při tomto letu došlo k výraznému přetížení letounu. Takže jeho vzletová hmotnost přesáhla maximální povolenou hmotnost o 623 kilogramů a přistávací hmotnost přesáhla maximální přistávací hmotnost o 550 kilogramů. Přestože samotný let proběhl bez problémů, když posádka začala vysouvat klapky, změnilo to vyvážení vložky. Navíc z 627 kilogramů zavazadel bylo asi 400 umístěno v ocasní části. Zůstatek letadla při přistání tedy nebyl menší než 35,6 % MAR , tedy mnohem více než zadní limit [3] .
Dne 2. prosince 1993 vydala komise na základě výsledků šetření zákon (schválený 30. prosince 1993), ve kterém byly jako příčina katastrofy označeny hrubé přestupky posádky, která rozhodla o letu, i přes značné překročení vzletových a přistávacích hmotností a také s nadhodnoceným zadním centrováním, které překračovalo maximální přípustné. Výsledkem bylo, že při přistání, kdy piloti začali vysouvat vztlakové klapky na 42°, se dopravní letadlo náhle vymklo kontrole a přešlo do nadkritických úhlů náběhu s poklesem rychlosti pod pádovou rychlost, po které přešlo do pádu , narazilo do země ve vysoké vertikální rychlosti [ 2] .
|
|
---|---|
| |
|