Su-15 (1949)

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 19. června 2021; kontroly vyžadují 6 úprav .
Su-15 (první)
Typ Stíhací stíhač
Vývojář Sukhoi Design Bureau
Výrobce Závod č. 134
Hlavní konstruktér NA. Suchý
První let 11. ledna 1949
Postavení Zkušená letadla
Operátoři letectvo SSSR
Vyrobené jednotky jeden
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

Su-15, "P" (první s tímto označením) je zkušený stíhač - interceptor Pavla Suchoje Design Bureau se dvěma motory tandemového uspořádání a radarem Toriy. Zabudovaná jedna kopie, která byla ztracena při nehodě, ke které došlo během továrního testování.

Historie vytvoření

Quest

Ze zkušeností s vytvářením prvních proudových stíhaček došli sovětští konstruktéři k závěru, že prosté zvýšení tahu ke zvýšení rychlosti letadla nestačí. Bylo nutné provést změny v aerodynamickém uspořádání stíhaček a v první řadě bylo nutné použít šikmé křídlo s tenkým profilem, které by snížilo odpor. Studie šípového křídla začaly v roce 1946, provedla je společnost TsAGI ve spolupráci s předními kancelářemi leteckého designu.

Práce na letounu se šípovým křídlem v Suchoj Design Bureau byly zahájeny počátkem příštího roku v souladu s výnosem Rady ministrů SSSR z 11. března 1947, kterým byl schválen plán stavby experimentálních letadel na letošní rok. . P. O. Suchoj byl instruován, aby navrhl a postavil stíhací stíhač se dvěma motory Derwent V a přetlakovou kabinou s následujícími charakteristikami:

Letoun měl být postaven ve dvou exemplářích, z nichž první měl být v červenci 1948 předložen ke státním zkouškám.

Vývoj

V březnu byl zahájen předběžný návrh, během kterého bylo po zvážení několika schémat vybráno střední křídlo se šikmým křídlem a tandemovým uspořádáním motorů, z nichž jeden byl umístěn v přední části trupu a druhý v ocasní části. . Podobné uspořádání motoru bylo použito na I-320 Mikoyan Design Bureau a Lavochkin Design Bureau je "200" interceptor . V květnu byla přijata doporučení od TsAGI ohledně 30° zameteného křídla.

Stíhačka dostala označení Su-15 a kód „P“. Ještě ve fázi předběžného návrhu se Pavel Osipovič rozhodl vyměnit motory Dervent V za výkonnější RD-45 .

Předběžný projekt byl dokončen na konci roku 1947 a koncem února 1948 byl již schválen layout Su-15, načež byla v polovině března zahájena stavba prvního Su-15 v závodě č. 134. . Jeho výroba se poněkud zdržela kvůli problémům, které musely řešit CIAM , VIAM a NII-17 .

Rada ministrů schválila 12. června experimentální práce na MAP pro rok 1948, podle které měl P. O. Suchoj postavit záchytnou stíhačku se dvěma motory RD-45, přetlakovou kabinou a radarem. Požadované údaje byly mírně upraveny, při stejných požadavcích na rychlost, dostup a dolet se zvýšily požadavky na rychlost stoupání a vzletové a přistávací charakteristiky. Doba výstupu do výšky 5000 metrů a 10000 metrů je dvě a pět a půl minuty. Běh - 450 metrů, běh - 550 metrů. Výzbroj prvního prototypu měly tvořit 2 37mm kanóny s možností instalace třetího 37mm kanónu na druhý exemplář letounu. První exemplář měl být předložen ke státním zkouškám v listopadu 1948.

Zkoušky

V předvečer nového roku 1949 byl letoun sestaven a začaly přípravy na první let, který se uskutečnil 11. ledna. Su-15 pilotoval zkušební pilot G. M. Shiyanov .

Hned první lety odhalily tři hlavní problémy: nedostatečnou vyvinutost hydraulického systému, nedostatečnou účinnost křidélek při nízkých rychlostech a příliš velký střemhlavý moment při odbrzdění vzduchových brzd. V řadě letů navíc při rychlostech blízkých rychlosti zvuku docházelo k mírnému chvění letounu. Začalo to rychlostí odpovídající M=0,87, pak se zvýšilo a dosáhlo maxima na M=0,94, po kterém se intenzita třepání snížila. Pro zjištění příčin testeři spolu se specialisty TsAGI nainstalovali na Su-15 kontrolní a záznamové zařízení.

Analýza získaných dat ukázala, že vibrace jsou nepravidelné, zatímco opeření prakticky nevibrovalo a amplituda kmitů konců konzol nepřesáhla jeden a půl milimetru. Zároveň se ukázalo, že vibrace vznikaly bez ohledu na velikost dynamického tlaku a až po dosažení určité hodnoty M. Udávaná rychlost nástupu vibrací se pohybovala od 570 km/h do 830 km/h. Při dosažení stejných rychlostí, ale při nižších hodnotách čísla M, nebylo třepání pozorováno.

Do konce května 1949 byly určeny hlavní letové a taktické vlastnosti Su-15. Po instalaci předního motoru s přídavným spalováním RD-45F bylo plánováno provést dalších 12-15 letů pro úpravu výkonu. V souvislosti s vleklými továrními zkouškami, aby se urychlila jeho dodávka ke státním zkouškám, byl rozkazem MAP ze dne 28. května 1949 druhým pilotem jmenován S. N. Anokhin . Tovární testovací program ale nebyl nikdy dokončen, 3. června 1949 byl Su-15 ztracen při nehodě.

V době nehody byl tovární testovací program dokončen z více než 90 %, bylo dokončeno 42 letů v celkové délce 20 hodin a 15 minut. Z toho 38 letů uskutečnil G. M. Shiyanov a 4 (nepočítaje pátý, při kterém se ztratil Su-15) S. N. Anokhin .

Nehoda 3. června 1949

2. června 1949 byl uskutečněn další let za účelem zjištění příčin vibrací. Otřesy vznikaly při rychlosti 790 km/h a zesílily na rychlost 805 km/h, při poklesu rychlosti na 780 km/h třesy ustaly. Vzhledem k tomu, že pilot nezapnul záznamníky, údaje nebyly zaznamenány a bylo nutné takový test opakovat.

Následující den, při provádění tohoto režimu, byla rychlost zvýšena na 825 km / h, ale nedošlo k žádnému otřesu. S. N. Anokhin přistoupil k dalšímu bodu testovacího programu – zrychlení na maximální rychlost ve výšce 2000 metrů. Při dosažení rychlosti 870 km/h docházelo k silným vibracím pedálů ovládání směrového kormidla, které i přes snahu pilota přerostly v otřesy celé konstrukce letounu a dále zesilovaly. Otřesy neustaly ani po výrazném snížení rychlosti. Poté, co přístroje začaly jiskřit a pilotní kabina se zaplnila kouřem, se S. N. Anokhin rozhodl opustit letadlo, použil nouzové resetování svítilny a opustil kokpit. Su-15 havaroval u vesnice Bronnitsy a byl zcela zničen.

Pro vyšetření příčin havárie byla bezprostředně po ní vytvořena speciální komise v čele s M.A. thajština. Na konzultace M.M. Gromov , V.M. Keldysh a další prominentní odborníci, ale přesné příčiny nehody nebyly stanoveny. Komise se omezila na předpoklad, že vzniklými vibracemi byl poškozen motor nebo konstrukce letadla, příčiny vibrací nebyly zjištěny.

Možnosti

Jméno modelu Stručná charakteristika, rozdíly.
Su-15 "Understudy" Záložní letoun Su-15 byl stíhací stíhač s prodlouženým doletem. Vzhledem k určité redukci sekcí vzduchového kanálu zadního motoru bylo možné zvýšit zásobu paliva z 2768 litrů na 4633. Kromě toho byla zajištěna instalace externích palivových nádrží o celkovém objemu 1951 litrů. Ruční zbraně se skládaly ze tří děl H-37 . Další odlišností od Su-15 bylo použití štítu typu Fowler namísto posuvného přistávacího štítu. Práce na záskoku byly ukončeny v prosinci 1948 při 42% pohotovosti.
Su-15UT "DP" Sukhoi Design Bureau také vyvinul návrh návrhu cvičného letounu založeného na Su-15. Kokpit se prodloužil směrem dozadu zmenšením palivové nádrže a do vzniklého objemu bylo instalováno druhé sedadlo instruktora. Měl všechny ovládací prvky a potřebné vybavení včetně ukazatele radaru Thorium. Ruční zbraně tvořil jeden kanón H-37 s 20 náboji a jeden kulomet UB-12.7 se 100 náboji.

Výkonové charakteristiky modifikace Su-15

Specifikace

Letový výkon

Výzbroj

Poznámky

Literatura

Odkazy